安源發電廠從2015年至今,鍋爐壓火停爐率下降了39%,主要靠的是精細化管理。在環保壓力越來越大的今天,既要保證環保達標,又要保證生產平穩、產量達標,其實并不簡單。 以兩座鍋爐為核心,以一條條的皮帶為紐帶,將整座電廠緊密連接起來。從精煤變為電,再將電送給千家萬戶,其中的每一個環節都是安源發電廠管理的對象。為保證在環保達標的基礎上生產平穩運行,該廠緊緊圍繞減少鍋爐壓火停爐次數來開展生產,形成了穩產量、抓考核、信息共享、保安全的一系列管理辦法。從2015年的壓火停爐156次,到2016年的109次,再到2017年的95次,精細化管理成效顯著。 每天開完調度會后,該廠廠長便和各車間主任再召開碰頭會,對每天制作的日報表進行反復研究,掌握每天消耗的原材料量,并將前一天出現的問題進行細化討論。由于每個車間職能不同,該廠便建立溝通協調平臺,利用微信等平臺,將各車間信息共享,增強各車間的聯系,在需要配合完成生產任務時,能夠最大化進行配合,變過去各車間各管各為如今的統一協調。運行車間主任黃家春說,以前大家都是各自做自己的事,對別人的工作不甚了解,F在,只需要提供設備運行情況,維修車間便已知道哪些設備需要檢修,燃運車間知道需要多少燃料,極大地提升了工作效率,保證了生產平穩運行,減少了壓火停爐的頻率。 為進一步調動職工積極性,該廠一改之前的考核機制,將職工的工作表現、工種配合、各車間工作完成度、電廠產量等一起納入考核中,變過去對管理人員工資的年度考核為月度考核,變過去各生產單位管理團隊的模糊式總體考核為與發電量、可控成本、企業利潤等掛鉤的精細化考核。 如今,在精細化考核機制的激勵下,該廠干部全都沉在生產一線,幾乎每一個周末都在車間,特別是在春節及全國“兩會”期間,為確保安全發、供電穩定運行,只要哪里人手不夠,他們就上陣頂班。有時晚上生產出現故障,不管深夜2點或刮風下雨,一個電話他們便會趕來廠區指揮工作,給職工樹立了良好的榜樣。該廠圍繞平穩運行所做的種種努力,正使企業一步步登上新的臺階。